技术 | 细绒棉纺制COMNE90/2G烧毛纱的生产体会

  我公司根据市场需求利用100%细绒棉生产紧密纺COMNE90/2G烧毛纱时,由于细绒棉纤维的细度较粗,成纱强力较低,达不到客户的质量要求。故我们通过改进生产工艺、强化车间温湿度管理、提高机台清洁状态等措施,有效提高了成纱质量指标。

  

  一、工艺流程

  

  A002D抓棉机→A006B混棉机→A035A混开棉机→A036B豪猪开棉机→A092A棉箱给棉机→A076C单打手成卷机→FA224梳棉机→FA311并条机(预并)→E32条卷机→E65精梳机→HSR1000并条机→HY491粗纱机→FA506细纱机(紧密纺改造)→AC338络筒机→FA706并线机→SAURER倍捻机→SUPER烧毛机→CW2-W倒筒机

  

  二、原料选配

  

  根据客户对产品质量的要求,我们选用质量较好、三丝较少、单纤维强力较高的澳棉,先人工撕扯开松后在上棉台,以减少打击开松过程中对纤维的损伤,同时也使原棉获得充分的吸放湿平衡时间,原棉的主要质量指标见表1。

技术 | 细绒棉纺制COMNE90/2G烧毛纱的生产体会

  三、温湿度条件

  

  原棉回潮率较低时,清梳工序杂质容易下落,棉结和索丝也可减少,但纤维在受到打击时容易被损伤产生短绒,影响生产成本。我公司细绒棉品种回潮率的控制范围为清花8±0.5%、梳棉7±0.2%。梳棉车间温度控制在25-28℃,相对湿度控制在50-55%,使纤维在梳棉工序处于放状态,增加纤维的刚性和弹性,减少纤维与针齿间的摩擦和齿隙间的充塞。但相对湿度过低易产生静电,棉网易破损或断裂,另外生条的回潮率过低对后道工序的牵伸也会产生不利的影响。

  

  四、纺纱工艺参数及措施

  

  4.1 开清棉

  

  采用“多松少返、以梳代打、早落少碎、充分混和”的工艺原则。将抓棉机打手改为稀密型打手,将打手刀片伸出肋条的距离缩小到-3mm,小车的转速适当加快到17m/min,保证运转率达到90%以上,在保证供应的前提下尽可能做到少抓勤抓的要求。将A036B开棉机的豪猪打手改为梳针打手,速度设定为500r/min,综合打手速度设定为810r/min,合理调节混棉机压棉帘与角钉帘的隔距及光电开关的高度,提高输棉帘与角钉帘的速比,使棉箱运转率达到90%以上。提高清棉机风机速度,在清棉机打手和托棉板之间适当补风,保证车肚正常落杂和正常棉流速度。棉包提前一天上棉台,进行充分的吸放湿平衡。清花车间的湿度保持在65-70%之间。棉卷设计干定量340g/m,棉卷重量不匀率控制在0.85%以内,棉卷含杂率控制在0.9%以内。

  

  4.2 梳棉

  

  梳棉采用“紧隔距、强分梳、轻定量、好转移,多排除”的工艺原则,做好“五锋一准”工作,即保证刺辊、锡林、盖板、道夫和固定盖板针布的锋利度,保证隔距上车的准确性,主要工艺隔距的配置情况见表2。

技术 | 细绒棉纺制COMNE90/2G烧毛纱的生产体会

  为进一步提升产品质量、降低生产成本,我们对锡刺比、盖板速度和出条速度等工艺参数进行了优选试验,见表3。

技术 | 细绒棉纺制COMNE90/2G烧毛纱的生产体会

  由表3可知,当锡刺比为2.41时生条棉结和短绒最少,因此我们将锡林速度设定为420r/min,刺辊速度设定为910r/min;盖板速度设定为245mm/min;出条速度设定为85m/min。

  

  为减少杂质返流,我们放大了尘杂调节板的开口尺寸,以保证杂质能够顺利排除;更换了剥棉罗拉针布,以保证棉网能够顺利剥取和转移。

  

  采取上述措施后:生条条干CV值控制在3.2%以下,生条棉结控制在43粒/g以内,生条短绒率控制在15.2%以内。

  

  4.3 预并卷

  

  由于细绒棉纤维之间抱合力较小,预并应尽量减小牵伸倍数,以防止后工序须条过熟产生意外牵伸;适当减小喇叭口口径,以增加条子的紧密度。调校好断条自停光电的灵敏度,保证生产过程中不出现缺条运行的现象。为保证小卷成型良好、紧密度适中,退绕不粘卷,结合实践经验采用28根并合,调整好机后棉条喂入位置,以保证棉卷重量均匀度。小卷设计干定量为75g/m,罗拉隔距为7×14mm,牵伸倍数采用1.46倍。

  

  4.4 精梳

  

  改善精梳机的梳理质量,我们必须对精梳锡林密度、顶梳密度进行优选,选用110°加密自清洁锡林和32针/cm的加密顶梳,锡林速度为380钳次/min。并对给棉方式、给棉量、大毛刷速度、搭接刻度等工艺参数进行了优选试验,见表4-7。

技术 | 细绒棉纺制COMNE90/2G烧毛纱的生产体会

  从表4可以看出,与前进给棉相比,采用后退给棉时精梳棉结和短绒率要稍好一些,但精梳落棉率较高,综合考虑采用前进给棉。

技术 | 细绒棉纺制COMNE90/2G烧毛纱的生产体会

  由表5可以看出:给棉量选用4.3mm与4.7mm对精梳条质量指标的影响不大,综合考虑产量供应问题,我们选用4.7mm的给棉量。

技术 | 细绒棉纺制COMNE90/2G烧毛纱的生产体会

  由表6可以看出:大毛刷速度在1200转/分时,精梳条棉结、短绒率都相对较好,故我们选用1200转/分。

技术 | 细绒棉纺制COMNE90/2G烧毛纱的生产体会

  由表7可以看出:搭接刻度在-0.5时,精梳条干CV值较好,故我们选用-0.5。

  

  为了保证精梳机锡林、顶梳的清洁度,我们重新制定了运转清洁周期表,每班清洁次数由原来的一次增加为两次。

  

  采取以上措施后:精梳棉网清晰度较好,无破洞、烂边现象,条干CV值控制在3.4%左右,精梳条棉结控制在9粒/g以下,精梳短绒率控制在9.7%以下。

  

  4.5 并条

  

  我们选用单道带自调匀整仪的并条机,并对并合根数、喇叭口径等工艺参数进行了优选试验(快速试纺做到细纱进行指标对比,见表8)。

技术 | 细绒棉纺制COMNE90/2G烧毛纱的生产体会

  根据表8的试验结果,我们将并合数选为8根,喇叭口径选用2.8mm。

  

  4.6粗纱

  

  粗纱定量为4.5g/10m,锭速为1100r/min,由于粗纱牵伸倍数较大,为保证顺利牵伸,摇架压力适当加大,并保证各个摇架压力的一致性,保证牵伸效率的一致。压掌卷绕圈数由2圈改为3圈,以降低纺纱段的粗纱张力,减少粗纱纺纱段断头现象。为减少粗纱在细纱退绕过程中产生意外伸长或断粗纱现象,将粗纱定长减少300米。

  

  采取上述措施后,粗纱条干CV值控制在4.5%以下,重量不匀率控制在0.6%以内。

  

  4.7细纱

  

  由于纱支较细,纱线横截面内的纤维根数较少,纱线强力较低,生产中容易断头。我们采用加装紧密纺装置的FA506型细纱机进行生产,因为该机型车面到龙筋的距离较短,纺纱张力较小,有利于减少断头数量。

  

  为进一步改善细纱生活状态,减少断头、提高产品质量,我们对下销、钳口隔距块、网格圈及导纱动程等进行了优选试验,见表9、表10。

技术 | 细绒棉纺制COMNE90/2G烧毛纱的生产体会

  根据表9的试验结果,我们选用了1218A型下销、2.2mm带压力棒的隔距块。

  

  由表10的试验数据可知,在导纱动程为4mm和6mm时,千锭时断头根数、毛羽指数都相差不大,但皮辊更换周期相差7天,本着节能降耗、降低生产成本的原则,我们将导纱动程设定为6mm。

  

  网格圈目数对成纱强力、集聚负压、断头都有非常大的影响,生产细绒棉品种时,应使用低目数的网格圈,以获得更好的集聚效果,减少毛羽、增加纱线强力、减少细纱断头。生产中要定期用负压表对每个凝聚槽的负压进行测试,保证每个凝聚槽内的负压都能够达到26-29MPa的范围内。

  

  在保证成纱质量的基础上,为减少断头,对细纱设备进行整机:

  

  (1)调试摇架压力,标准为170N/双锭,并保证全部机台上摇架压力的一致性。

  

  (2)调校罗拉隔距,标准为前中罗拉之间为18mm,前后罗拉之间为74mm。

  

  (3)选择回磨后上机15天的国产皮辊进行生产。

  

  (4)逐锭检查上下皮圈的运行状态,保证运行顺畅、上下对齐。

  

  (5)随时清洁网格圈、调整吸棉笛管位置。

  

  (6)用专用工具调整喇叭口,保证喇叭口位置居中。

  

  (7)平校钢领板高度,保证距龙筋80mm,叶子板距车面20毫米。

  

  (8)经优选试验,钢领全部更换为38mm的国产钢领。

  

  (9)开车校活锭子,做好三同心。

  

  (10)用专用工具调校钢丝圈清洁器的隔距,保证统一为1.5mm。

  

  (11)开车后调整活气圈。

  

  (12)使用国产金猫BS钢丝圈对钢领进行走熟期磨合。

  

  (13)调整管底位置,改变纺纱动程。

  

  (14)调整锭带,保证锭带张力的一致性。

  

  细纱在运转操作方面要做到以下要求:

  

  (1)选择操作技术优秀的挡车工进行值车。

  

  (2)按照紧密纺运转检查表上的内容,每班由专人进行逐项检查。

  

  (3)修机工每班检查一次钢领运行情况和气圈状态。

  

  (4)运转主任每天检查一次瞬时断头情况。

  

  (5)要求运转班按车间规定的时间进行落纱。

  

  (6)值班长每班都要监控车头、车尾的纺纱差异。

  

  (7)修机工每天检查吹吸风吹嘴位置的准确性。

  

  4.8 自络

  

  络筒要在筒纱成型良好的前提下保证纱线质量的稳定性,在筒纱密度符合工艺要求的情况下设定最小的卷绕张力,保持槽筒、清纱器等纺纱通道的清洁,降低纱线棉结、毛羽等指标的增长幅度。槽筒速度设定在900m/min,电清工艺参数重设定为棉结400%,短粗170%×1.5mm,长粗+130%×15cm,长细-25%×30cm,压缩空气气压稳定在0.6-0.65MPa之间,加捻时间为0.09S,接头强力控制在原纱强力的80%以上,接头外观要求光滑。

  

  4.9 并线、倍捻

  

  为了减少后工序的小辫纱,重新调校并线机插纱座、导纱钩的位置,保证张力片运行的灵活性,使两根纱线的张力保持一致。更换有沟槽、毛刺的槽筒。

  

  倍捻工序采用0号张力子弹,优化超喂比,在保证筒纱卷绕密度的基础上降低张力,提高纱线质量。

  

  4.10 烧毛

  

  为保证烧毛后纱体光洁,减少烧毛断头。优化燃气、新风使用量、张力、速度等工艺参数,见表11。

技术 | 细绒棉纺制COMNE90/2G烧毛纱的生产体会

  为此我们将烧毛工序的参数设定为:燃气流量1.5kg/小时,新风使用量15000升/小时,张力8g,速度850m/min。

  

  五、结 语

  

  在采用细绒棉生产高支烧毛纱时,应根据纤维的性能特点,投料前要对纤维进行预处理,保证原棉的回潮率,各工序要合理配置专件器材、优化关键工艺参数。

  

  作者:归玉成 聊城华润纺织有限公司

  编辑:中国纱线网新媒体团队

给TA打赏
共{{data.count}}人
人已打赏
纺织技术

技术 | 捻接工艺参数优化及验接方式的探讨

2022-2-25 8:34:57

纺织技术

技术 | 雅赛尔弹力包芯纱的生产实践

2022-2-28 13:34:26

0 条回复 A文章作者 M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧
个人中心
购物车
优惠劵
搜索