技术 | 粗纱上断的原因及预防措施

粗纱上断是影响细纱断头的一个重要因素。我公司在生产JCJ50S、JCJ60S紧密纺机织纱时,发现存在粗纱上断问题,从原料选配、温湿度、操作、设备状况等方面查找原因,采取相应措施,取得了较好的效果。

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一、粗纱上断的主要原因

(1)粗纱夹硬芯疵点。观察粗纱断头处的纤维排列状态,发现须条中夹有硬芯疵点,见图1。

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图1 硬芯疵点造成上断

疵点主要是有短绒组成,颜色发暗,推断问题出在精梳工序,上车检查,发现精梳机牵伸区的清洁状态较差,罗拉清洁揩皮下存在积花现象,带入须条形成夹心疵点。

(2)粗纱“棉老鼠”断头。观察粗纱断头处的纤维排列状态,发现须条成“棉老鼠”形态,见图2。

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图2 棉老鼠造成断头

经观察分析,问题出在粗纱机后断头时,挡车工接头操作不规范,用手搓头包接造成粗纱上出现“棉老鼠”。

(3)粗纱出“细节”断头。检查上断的粗纱,发现粗纱条上存在细节,见图3。

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图3前道工序流失细条造成断头

车间现场检查分析,发现造成粗纱细条的主要原因有:粗纱机机后劈条、并条皮辊返花、设备故障造成机械波等。

(4)大粗纱退绕时受阻断头。观察发现,当细纱吊锭更换大粗纱后,有些锭位上的紧密纺负压系统的三通管位置不当,碰触到大粗纱,造成大粗纱退绕时受阻而断头,见图4。

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图4 三通管碰粗纱

(5)吊锭转动不灵活。检查发现,有些吊锭转动不灵活,造成粗纱退绕时断头,原因是细纱车间湿度较大,使一些吊锭中的钢珠出现了生锈现象,导致吊锭回转不灵活。更换成新的不锈钢钢珠后,不但断头率降低,同锭对比成纱的各项指标也明显好转,尤其是细节,见表1。

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(6)吊锭歪斜断头。吊锭上有一个销钉,由于这个销钉偏细,在使用过程中有时候会退出来,造成吊锭歪斜,粗纱在退绕时的张力变大而断头,见图5。

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图5 销钉退出,吊锭歪斜

二、预防粗纱上断的措施

为彻底解决粗纱上断的问题,我们采取了一系列的预防措施:

(1)据配棉指标(尤其是细度)的变化,及时调整并条定量和粗纱捻系数,控制好成纱支数偏差。如配棉细度由162改变为174时,粗纱上断现象增多,成纱支数偏差也变为较大的负偏,为此我们将并条定量增加了0.05-0.10g/5m,粗纱捻系数提高1档,有效减少了粗纱上断现象,成纱支数偏差也恢复到原有状态。

(2)季节的变化合理控制前纺车间的温湿度,避免因温湿度异常造成粗纱牵伸不开出“棉老鼠”的现象。

(3)每天检查并条皮辊是否有返花现象,防止出现细条现象。

(4)合理调整粗纱机后条桶的排列方式,维修或更换不合格的条筒,防止出现劈条子、粘条子的问题。

(5)合理布局空调风道的出风口位置,防止空调风吹毛粗纱机后的条子。

(6)将细纱吊锭的钢珠更换为不锈钢钢珠,定期检查吊锭转动的灵活性。

(7)加强精梳工序牵伸区的清洁工作,随时检查罗拉清洁揩皮下是否有积花。

(8)加强操作技术培训工作,严禁挡车工手搓头操作。

三、结 语

通过采取上述预防措施,粗纱上断现象大幅降低,有效提高了产品质量,降低了员工劳动强度,提升了细纱机的生产效率。

作者:李世平 王平 舞钢龙山纺织有限公司

编辑:中国纱线网新媒体团队

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