技术 | 自调匀整放大倍数的调整

  我公司FA1322A自调匀整并条机配备了乌斯特USG Pro自调匀整系统。前期在使用的时候,由于对自调匀整系统的放大倍数不甚了解,放大倍数一直采用设备默认值100%。因此,试验室在每次抽测并条重量时,经常会出现四段条子重量差异较大的情况,校正凹凸罗拉和死区长度,重量不匀率改善也不明显,有时需要反复标定重量才能达到控制要求。

  咨询乌斯特公司服务工程师,了解到是放大倍数存在问题。自调匀整的放大倍数决定着对喂入量波动的响应程度。受各种因素的影响,自调匀整的调节比率往往与输入棉条的波动量有一定差异,这就必须以放大倍数的调整来决定自调匀整调节量的大小。因此,每次原料调整、品种变化时,都必须通过试验来调整放大倍数。

  为此,我们立即在普棉品种机台上按照试验程序进行调整,根据棉条的实际重量和标准重量计算出放大倍数,反复调整放大倍数直至接近标准值。按此方法调整,发现每台车的放大倍数都不一样,而且同一台车不同眼的放大倍数也不一样。

一、放大倍数的调整步骤

1.1 调整步骤
  在自调匀整打开的状态下,通过断条试验进行计算、验证。具体调整步骤:
(1)在正常i根喂入的状态下开车,取100m棉条称重,记下重量Wi。
(2)从机后扯断一根条子,变为i-1根喂入开车,取100m棉条称重,记下重量Wi-1
(3)计算放大倍数。
  新放大倍数=gi/(gi-gi-1)×原放大倍数
  其中:喂入变化量gi=(i-1)/i-1
  出条变化量gi-1=(Wi-1-Wi)/Wi
  原放大倍数一般为默认值100%
(4)将新的放大倍数输入系统,验证输出条重是否合格。
1.2 调整实例
  在宝花FA1322机台上进行放大倍数调整试验。
(1)标准定量16.0g/5米,8根并合。在打开自调匀整的状态下取100米条子,称得重量为16.68g/5米。
(2)在机后扯断一根条子变为7根并合开车,取100米条子称得重量为16.63g/5米。
(3)计算放大倍数:
  喂入变化量gi=(8-1)/8-1=-12.5%
  输出变化量gi-1=(16.63-16.68)/16.68=-0.3%
  新放大倍数=-12.5%/(-12.5%+0.3%)×100%=102.46%
(4)输入新的放大倍数103开车进行复测验证,输出条子重量合格。

二、放大系数的调整效果

  我们在11#FA1322A并条机上做了放大系数的调整试验,试验结果见表1。
表1 调整前后的重量不匀率
技术 | 自调匀整放大倍数的调整
  从表1中的试验数据可以看出,一眼的调整后平均重量是16.945克/5m,内不匀率0.28%,二眼的平均重量是16.76克/5m,内不匀率是0.21%,均优于调整前的不匀率。
  调整放大倍数后,条子的条干CV值也有所改善,由原来的2.74%降低到2.54%(见图1、图2)。
技术 | 自调匀整放大倍数的调整
图1 调整前
技术 | 自调匀整放大倍数的调整
图2 调整后

三、结语

  自调匀整的调节效果,要靠放大倍数来实现。放大倍数过大过小都会对匀整后棉条定量产生不良影响,放大倍数的调整要通过试验完成,从而达到条重量和条干等质量指标的稳定性,最终保证成纱质量。采用自调匀整并条机后,细纱成纱重量一般可以稳定地控制在1%以内。

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