【技术】从电清切次增高追溯到并条匀整不良

纺纱厂注意到,在过去三天的生产过程中,纱线的支偏切次从正常的平均4个/10万米,增加到了平均7个/10万米。工厂经过确认,这段时间里生产线上所有机器设定没有发生改变。同样原料及其混纺比也没有发生变动。

在原料、生产工艺和清除曲线设定,均没有任何变化的情况下,在络筒工序,纱线的连续支偏(CC)切次出现了显著的增加。

通过USTE®QUANTUM EXPERT(USTER电清专家系统)的数据分析表明,CC 切次在这段时间是逐渐增加的。(图1)

【技术】从电清切次增高追溯到并条匀整不良

图1:USTER® QUANTUM EXPERT 3分析显示CC切次逐渐增加

通过USTER® QUALITY EXPERT(USTER质量专家系统)进一步分析显示,某道并条的条干(CVm)和中片段条干(CVm1m)均出现了显著的变异。(图2)

纺纱厂把调查的重点放在任何差异或变化上。最终表明,由于并条机在维护后,自调匀整系统软件的一个错误造成了匀整性能不良。在错误修正后,末并条的条干(CVm)恢复到正常。(图3)

【技术】从电清切次增高追溯到并条匀整不良

图 2: USTER®  QUALITY EXPERT分析显示末并条的条干 (CVm)和中片段条干(CVm1m)变异显著

【技术】从电清切次增高追溯到并条匀整不良

图3: USTER®  QUALITY EXPERT analysis分析显示软件错误修正后,末并条的条干(CVm)恢复到正常

因此,当来自调整后的条子纺出的纱线到达络筒时,CC切次又恢复到正常水平:4个/10万米。(图4)

【技术】从电清切次增高追溯到并条匀整不良

图4: USTER®  QUANTUM EXPERT 3 分析显示正常的CC切次水平

结论和总结

在USTER® QUANTUM EXPERT 3专家系统 的帮助下,工厂能够在影响最终纱线质量之前识别问题,从而防止潜在的客户投诉。

USTER® QUALITY EXPERT专家系统 使纺纱厂找到问题的根源,并迅速纠正它。

在采取纠正措施后,在生产过程中,调整后的条子纺出的纱线到达络筒时,CC切次又恢复到正常水平:4个/10万米。

来源:乌斯特技术

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