技术 | 乌斯特粗节门限设定和粗节分析实例(下)

乌斯特粗节门限设定和粗节分析实例(上)(紧接上期)

5.12 电压值和IP粗节数量的关系

发现R/A70/30品种,自调匀整并条机末道电压值不同,见图7。

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图7 末道左右眼电压值差异

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左眼-3945mv,右眼-3365mv,相差580mv。仅仅是电压值的不同,为什么粗节相差这么大。怀疑是不是两个FP喇叭口号数不一致,造成两个眼的标定电压值不同。分析如下:

电压值的大小可能和TP-N粗节数量存在这样的关系:电压值的绝对值(因为乌斯特显示的电压值均为负值,为了避免产生概念上的歧义,所以引入电压值绝对值的概念)越大,IP粗节的数量越小。为了验证这一点,也是为了打消怀疑喇叭口号数不一致的问题,将两个眼的喇叭口进行了调换。保全技工拆下两个眼的FP喇叭口,确实喇叭口是一样的,都是61#的FP喇叭口。可是一样的喇叭口,电压值相差到580mv的电压值。换过喇叭口以后,可能电压值改变,也可能不改变,不一定。两个喇叭口调换过来以后,重新标定电压值,换过喇叭口以后,零点电压变了,需要重新标定电压值。标定时的菜单如图8。

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图8 标定时的菜单图

标定时,两个眼不能同时标定,标定完成后,电压值显示如图9。

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图9 标定完成后的电压值图

电压值重新标定后;电压值和TP粗节如表2。

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结论:a、标定后,依然是B眼的电压值的绝对值高。这个规律没有变,但是电压值下降到3774mv,比标定前下降了3945-3774=171mv。b、标定后,再一次验证了,电压值的绝对值大,TP棉结少的结论。当然,总的TP粗节数量即使多,也是合乎要求的。

5.13 FP电压值偏大时,TP粗节的数量

FP喇叭口小,表现FP电压值的绝对值接近6000mv时,粗节数量少。见图10的FP电压值。

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图10 FP电压值的绝对值接近6000mv

掌握了FP名义电压值和粗节数量的关系,通过看电压值的大小,就可以判断A眼的粗节数量少。因为A眼的电压值的绝对值大于B眼电压值的绝对值,标定电压值时,纤维通过FP喇叭口的实际数量多于B眼的数量,一些松散的粗节,可以在FP喇叭口处被拉开,所以粗节数量少。实际经验,FP电压值的绝对值小于6000mv,并接近不到6000mv时,熟条中的粗节比较少。

上面的分析结论是基于并条机运行正常时得出的结论。我曾经遇到过B眼粗节暴增的异常情况,粗节数量在50个/2小时左右,经查是B眼的前皮辊表面上有星星点点的棉蜡积花,约2-3mm直径的粘花和挂花等等。因为前皮辊速度高,加压重,所以挡车工对并条皮辊的清洁,尤其是前皮辊的清洁要高度重视,这样才能减少粗节的数量。

5.14 并条吸风管脱落,造成并条粗节数量多

莫代尔和醋酸混纺纤维TSM/CSE60/40 14.7ksj品种,粗节特别多,见图11。

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图11 TSM/CSE60/40 14.7ksj品种粗节图

两眼粗节数量,54个/2h和42个/2h,显然太多了。超出正常水平在20-30个/2h以上。经检查是并条机上吸风管脱落造成,牵伸区没有吸风,飞花过多,造成粗节增加的。安装好吸风管,粗节很快降下来。

5.15 某公司粗节的超常设定

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图12 某公司的设定

图12是某公司的设定,是超常设定。TP-N粗节和大节的设定分别为8%和12%。超出我们的意料,门限设定太小了。

但是,该公司的TP-N结果数量却非常好。结果好,设定就是合理的,就是正确的。见图13。

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图13 对应的粗节图

该公司TP-N粗节设定大于8%的,粗节数量还这么少!平均3.3个/2n,这是惊人的!查看梳棉车速在100m/min以下。并条机末道18克的定量。原因分析:

a、梳棉机适当降速,在梳理度不减少的情况下,实际上减少了挡车工的清洁负担,这样清洁更有效,减少因清洁不良造成的粗节。

b、看来不能一味地强调低并条定量。有可能因为纤维量少,反而不利于纤维的抱合,不利于纤维网边缘的控制。熟条定量偏大的情况下,在同样号数的Fp喇叭口的情况下,实际上是提高了FP电压值的绝对值,增大纤维和FP喇叭口内壁的摩擦力,是可以减少粗节和大节的。

c、该公司的这种设定,颠覆了乌斯特的质量理念,也颠覆了我们对粗节和大节的认知。同时,我们可以知道,管理和技术优秀的公司粗节控制的最佳水平。

六、粗节数量的标准

根据大部分公司的设定和实际的掌握,我们可以制定粗节数量的技术标准。

1、优秀水平:粗节数量10个/2h以下;

2、较好水平:粗节数量在10-20个/2h之间;

3、底线水平:粗节数量不能超过30个/2h。

七、对TP-N粗节的综合认识

7.1 乌斯特匀整系统的原理决定,它可以匀整掉一部分粗节

自调匀整并条机降低粗节的机理。凹凸罗拉检测到粗节或者细节,经过匀整平台的预牵伸,整理纤维。条子经过死区长度,到达牵伸区,在匀整点处提速或者降速,自动调节牵伸倍数,将粗节或者细节匀整正常。所以,自调匀整并条机是可以匀整并减少粗节的。这就是自调匀整并条机降低粗节和大节的关键所在。

自调匀整并条机显示的粗节数比没有加装匀整的并条机,粗节的数量是大大下降的。由此可推出:没有自调匀整的并条机,产生的粗节该有多么多!肯定是太多了。没有配备自调匀整系统,生产厂家对粗节和大节没有认识,也没有概念,按照常规的方法去做清洁、设备和工艺工作,实际产生的粗节和大节,可想而知是应该很多的,带来的是后道工序的纱疵是非常多的,影响成纱质量。所以,任何纺织厂都要配备自调匀整并条机。

7.2 即使配备了自调匀整并条机,依然不能全部消除粗节或者大节

因为,一些过紧过死的粗节或者大节,自调匀整并条机是不能完全匀整过来的。所以,并条机的TP-N粗节是一种客观存在,我们必须通过扎扎实实的技术和管理来减少粗节或者大节。最明显的,就要做好挡车工的清洁工作。清洁工作做得好数量就降低,做不好数量就增多。这是长期的,也是棉纺织厂最难做的工作。

7.3 并条粗节出现的一般特点

正常的情况下,纺普梳棉的粗节多于纺精梳棉;纺精梳棉的大节多于纺化纤;混纺的粗节多于纯化纤的粗节。粗节表现不稳定的公司,夜班粗节比白班粗节多一些;纤维伸直度好的粗节少一些;三道并条的粗节少于二道并条的粗节。

7.4 粗节的后果

粗节在某种程度上是反映的是条子内部结构,反映纤维伸直度、平行度和光洁度的状况。粗节多意味着牵伸不开,意味着散乱的纤维聚集在一起,影响牵伸系统的正常发挥作用,造成条干不好;

7.5 清洁工作尤为重要

棉条通道的光洁与否,对棉条表面的光洁度的影响非常大。因此,梳棉、精梳和并条的通道光洁工作非常重要,圈条盘曲线斜管内壁的清洁尤为重要,这是降低粗节的关键措施之一;

7.6 爱护棉条

要像爱护眼睛一样,爱护棉条。粗条、毛条、劈条和光洁度不好的条子都能造成粗节数量的增加。牵伸区要使纤维受控,可以减少TP-N粗节和大节。既然牵伸区要受控,那么要做的工作就非常多。

7.7 电压值的绝对值偏大控制

笔者中经过长期的观察,发现电压值的绝对值偏大时,可以减少粗节数量。提出:电压值的绝对值增大时,甚至在接近6000mv时,意味着熟条经过FP喇叭口时,由于矩形的喇叭口内壁对熟条的摩擦力增大,这样就将较小的松散的粗节拉开了,这样就实际上减少了粗节的数量。也正是基于这一点,可以通过减小FP喇叭口(有的公司也叫棉条导轨)或者增大熟条的定量来减少和控制粗节。

7.8 粗节数量控制在20个/2h以下

如果粗节数量等于或者超过20个/2h以上,就说明挡车工的清洁出现问题了,这是一个普遍现象,也是一个很重要的经验。

八、降低粗节数量的措施

8.1 棉条通道的清洁,是降低棉条粗节的一个关键

乌斯特自调匀整并条机粗节数量的显示是并条、梳棉机和精梳机清洁状况的晴雨表,是工艺和设备状态的晴雨表。一般工艺是不动的,大部分是清洁的问题和设备状态的问题,如果排序的话,需要先解决清洁工作的问题,然后才是设备状态深层次的问题,最后才是解决工艺的问题。工艺的问题是牵伸不开的问题。

8.2 工艺措施

梳棉机适当降速;减少棉条导轨号数;通过调节并条的并合数,增加并条机的混合度,提高自调匀整并条机的牵伸倍数,来提高纤维的伸直平行度,来降低IP粗节数量;增加并条机的道数,将两道并条机改成三道,降低粗节的数量;通过加大熟条的定量,在不改变棉条导轨的号数的前提下,增大棉条和FP喇叭口之间的摩擦力,可以降低TP粗节的数量;

8.3 做好清洁工作

重点关注头道并条机的清洁工作。头道并条是生条,飞花多,必须做好清洁。每落一筒条子就要做一次牵伸区清洁。梳棉、精梳、并条挡车工按照工作法规范做清洁。不能扑打,造成二次污染。增加粗节。

8.4 关注梳棉、精梳和并条的条子光洁度

不能出现松散的条子,不能出现过粗的条子,不能出连续的飞花条和疙瘩条。如果那样的话就会造成粗节的上升。

九、结语

1、查看自调匀整并条机的粗节图非常重要,前纺车间必须高度重视这项工作。

2、普梳棉的粗节多于纺精梳棉;精梳棉的大节多于纺化纤;混纺的粗节多于纯化纤的粗节。一般夜班粗节比白班粗节多一些;纤维伸直度好的粗节少一些;三道并条的粗节少于二道并条的。

3、粗节数量要控制在20个/2h以下。

4、棉条粗节产生的原因有很多,棉条通道的清洁工作不到位是一个关键因素。

5、加强操作管理,关注梳棉、精梳和并条的条子光洁度。

6、电压值的绝对值大时,粗节的数量减少。

7、通过加大熟条的定量,增大棉条和FP喇叭口之间的摩擦力,可以降低TP粗节。

作者:陈洪奎 刘建忠 封玉蓉 吴忠德悦纺织科技有限公司

编辑:中国纱线网新媒体团队

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