3.2 提高梳理伸直效果减少粗节
涤棉混纺纤维,CJ60/T40 18.2tex纱线,原料为细绒棉,涤纶纤维为1.33dtex×38mm,出现粗节高于棉结的问题。梳理过程中主要措施:采取提高刺辊、锡林转速、盖板低速,增加梳理强度;隔距上,采用紧隔距加强分梳与减少纤维损伤结合;针布配置上,采用锡林纵向减少横向加密、托持形齿顶针布,打开横向联系提高梳理效果,道夫强控制高转移保证纤维的伸直度,盖板针布增加横向密度增强拦截梳理功能,刺辊增加齿密提供开松效果,固定盖板加强预梳和整理提高纤维伸直度,通过工艺和针布配置的相互结合,质量得到了改善。具体针布配置见表5,梳棉机速度对比表6,梳理工艺隔距见表7,质量指标见表8。
表5 针布配置对比分析
表6 梳棉机速度工艺对比
表7 梳理隔距工艺对比
表8 成纱质量对比 品种:
3.3 并条牵伸区强控制减少粗节纱疵
并条为简单罗拉牵伸,同时牵伸对象是为并合棉网,对纤维的弯钩改善较弱,同时由于高速并合纤维伸直度反而受到破坏,在此工序棉结成增长趋势。生产涤棉混纺T65/C35 27.8tex+40D氨纶包芯纱线,原料为细绒棉,涤纶纤维为1.56dtex×38mm,出现粗节高于棉结的问题。根据并条工艺,采用前区紧隔距加强对短纤维的控制,后区加大加强对长纤维的整理伸直弯钩,结合后区牵伸倍数,在集束区不牵伸、牵伸区不集束,减少后区牵伸纤维变速容易集聚的情况,使粗节纱疵得到了控制。具体对工艺优化见表9,质量指标对比见表10。
表9 并条工艺优化后的对比
表10 成纱质量对比 品种:
3.4 合理控制精梳短绒含量降低粗节纱疵
精梳条的短绒含量对成纱质量影响较大,传统精梳机落棉多且长纤维流失多,精条中的短绒含量较高,在纺纱时容易出现粗节高于棉结的问题。生产精梳棉涤纶混纺,比例精条60%,涤纶1.33dtex×38mm比例为40%,采用精条棉网和涤纶盘混后上机生产CJ60/T40 14.8tex,出现粗节大于棉结的情况。分析精条内短绒含量较高,采取改变给棉方式增加梳理效果,控制短绒比例,减少混纺牵伸过程中短绒集聚出现的束状纤维,质量得到了改善。精条短绒含量对比见表11,质量指标对比见表12。
表11 精梳条质量对比
表12 质量调整前后对比 品种:
3.5 粗纱合理加强牵伸整理减少粗节
梳理后的纤维须条,在粗纱牵伸过程中一是完成弯钩倒向,二是保证纤维的伸直度。在粗纱牵伸过程中,保持单纤维伸直、平行状态至关重要。因此,针对不同纤维在牵伸的状态,充分利用前后区整理,集中在主牵伸区牵伸,保证纤维伸直平行度,重点控制牵伸主区纤维变速状态,对降低粗节有积极的作用。实践中,中长纤维纺纱,腈纶3.33dtex×38mm比例65%,锦纶8.9dtex×64mm比例35%,纱线支数A65/N35 30.8tex+80DTDY,出现粗节高于棉结的问题。主要原因是纤维长度差异大,容易产生等长纤维集聚,因此必须控制束纤维集体变速,才能控制粗节的产生。根据粗纱工艺采取,主区前整理区收紧强化牵伸,控制短纤维变速,后区放大加强整理,减少了粗节的产生。虽然采取措施后,粗节没能低于棉结,但是整体的粗节得到了有效的降低。具体工艺对比见表13,调整后的对比见表14。
表13 粗纱工艺优化前后对比
表14 质量调整前后对比 品种:
3.6 细纱加强浮游纤维控制降低粗节纱疵
生产涤棉混纺纱线普梳C60/T40 18.2tex,棉纤维比例60%,涤纤维40%比例1.33dtex×38mm,出现粗节纱疵高于棉结纱疵。根据实践情况分析细纱的牵伸配置有很大差异,调整措施:将细纱主区隔距收紧加大对浮游纤维控制;采用新型上销压力棒隔距块、新型下销减少了浮游区纤维运动,保证纤维运动集中靠近前钳口;胶辊直径采用软弹大直径胶辊加强对纤维的控制,牵伸力稳定;适度增加压力,增强控制能力;适度降低粗纱捻系数缓和牵伸力,平衡后区牵伸力与控制力。工艺调整具体见表15,调整后质量指标见表16。
表15 工艺参数对比
表16 成纱质量对比 品种:
四、结语
(1)正确认识常发性纱疵粗节多于棉结的问题,主要是梳理伸直度不足、牵伸区纤维变速不受控两方面引起。其规律是:粗特纱线高于低特纱线,混纺纱线高于纯纺纱线,普梳纱线高于精梳纱线,短绒较高配棉高于短绒较少配棉,粗纱轻定量高于重定量,生条重定量高于轻定量,中长纤维长度长大于长度短。
(2)生产中应充分注意原棉选配,采用合理工艺和梳理器材提高梳理强度,牵伸区合理牵伸分配控制减少束状纤维,采用新型附加牵伸器材控制浮游纤维变速,可以解决粗节多于棉结问题。