一、A076棉卷机纺化纤品种
防止粘卷几项措施
粘卷是加工化纤时较突出的一个问题,其主要原因是由于化纤无天然卷曲,纤维及纤维间抱合力小,而回弹性又较大,还易生静电使纤维互相排斥,所以棉层内的纤维较易离散分开,在退卷时,易分层不清,棉层粘连。减少粘连有以下措施:
1、加装积极回转的凹凸防粘罗拉在尘笼输出的集棉罗拉前,当棉层未进入紧压罗拉的部位加装一对凹凸罗拉,把棉层上下压紧刻出印痕,以起到防粘的作用。
2、控制尘笼的凝棉在使用双尘笼时,由于上下尘笼凝集棉层的厚度相近,容易分层粘连,则需调整上下尘笼的吸风或将下尘笼封闭,以一个尘笼凝集为主,可减少粘层。目前还在试用单尘笼前侧吸风,则可进一步解决粘层问题。
3、增大紧压罗拉的压力增加紧压罗拉的加压,使棉层内的纤维更为集聚紧密,一般总压力比纺棉时要大25%以上。
4、采用棉卷渐增加压 随着棉卷直径的增加,把棉卷卷绕加压制动力也增加,可防止内紧外松和棉层重量的内重外轻。调节加压制动力,可用向外移动制动加压重锤的方法来达到。随着棉卷卷绕直径的加大,用加压制动轮通过链条或齿条把重锤向外移,使力矩加大而使加压制动力增加。
5、其他防粘措施采用较短的卷长和较重的定量都可减少粘连。卷长一般为30~35米,干重定量为360克/米左右。当加工涤纶和腈纶时为防止粘卷,还可在第二和第三紧压罗拉内安装电热丝对棉层加热,使棉层获得暂时热定型,达到防止粘层的目的。紧压罗拉的表面温度控制在95~105℃,如关车时间较长,则需走空原料,以防止熔结。还要注意安全,防止触电和夏天防热降温。
6、另外为了防粘也可在棉卷间夹棉条或粗纱,以分隔棉层。
以上叙述了一些棉卷防粘措施,但要比较彻底解决此问题,需使用清梳联接,棉流直接送去梳棉,不再成卷。清梳联接的优势不仅省人工成本还对质量、产量有所提高。
二、JWF1213梳棉机使用优质高齿密刺辊针布
减少车肚落棉措施
梳棉机属于高速高产宽幅梳棉机,针对新疆机采棉含杂高的特性,所配置加密刺辊针布,原刺辊针布齿密度为41齿/25.4mm2,现使用齿密度为86齿/25.4mm2的刺辊针布,更换刺辊针布后梳棉机后部落棉率达到7.5%,针对加密刺辊针布高落棉率问题,主要采取以下措施。
1、改动给棉罗拉–给棉板0.17mm改0.12mm,缩小给棉板与给棉罗拉隔距,增加握持力,使刺辊开松效果更好。
2、刺辊–给棉板0.62mm改0.87mm,刺辊针布加密后分梳能力增强,刺辊与给棉罗拉隔距放大,满足开松效果并避免纤维损伤,避免短绒率升高。
3、刺辊第一除尘刀0.5mm改0.35mm、除尘刀位置调到55刻度,除尘刀隔距变小,利用刺辊旋转的气流排出原棉中的重杂和不孕籽,重杂和不孕籽的排除可增加锡林、盖板针布使用周期和减少棉结的产生。
4、刺辊与分梳板1mm改0.5mm,收紧预分梳板隔距,加强预分梳能力,提前把杂质从纤维束分离、清除。
5、刺辊第二除尘刀0.55mm改0.7mm,第二除尘刀隔距放大,在排出有效杂质和短绒的同时,保留并回收有效纤维,第二落杂导流舌板原长度21.68 更换成41.7mm导流舌板,增加喂棉长度减少落棉。
6、将锡林后下罩板螺丝孔下方扩大5mm,提高下罩板位置,加大刺辊与锡林喂棉距离,有效杜绝高产量时刺辊返花增加落率。
通过以上方法,成纱及生条指标没有下降的情况下,梳棉机后部落棉率从7.5%下降到3.8%,在完成指标的同时降低用棉,按照此方法,针对高齿密刺辊针布可有效减少落棉率。
三、天门TMFD81L并条机
导条架改造
我公司气流纺车间,所纺品种为C48.6tex,所用原料为100%下脚棉,因下脚料的可纺性差,尤其是经过2道并条的牵伸并合后,+200% 棉结就高达 163个/km,条干cv%14.40,对成纱质量有所影响,公司决定工艺流程上只用一道并条机,考虑予并不带自调匀整系统,只能对末并进行改造,但是末并原有的导条架设计是直径40mm棉条桶喂入,导条架长度是2822mm,末并与予并中间的距离是3000mm,而梳棉条桶直径是1000mm,末并导条架无法满足梳棉7桶喂入距离。所以对末并导条架进行以下改造:
首先将TMFD81S予并导条架、断条检测光电、导棉辊传动皮带、支架进行拆除,然后将予并导条架整体拆除并安装在末并上,根据予并导条架支架的位置进行固定,由于予并导条架长度为10000mm,导条架会跨过予并机顶,并用150mm高度的方钢置于予并机顶进行对导条架固定,跨过予并机顶其余的导条架再用2根原予并的支架进行固定,导条架固定好后将拆下的其余配件进行复位安装,最后,将导条架传动带张力及断条检测光电进行检查,确保正常方可开车。
通过对TMFD81L末并导条架的改造,由原来的两道并合改为一道并合,一台功率9.2KW予并设备停用,每天可节约用电184KW·h,按每度电0.45元计算,每天可节约电费82.8元,全年累计可节约28152元,改造后不仅节约了用电成本,棉纱质量指标也得到了提高,试验结果表明:加工C48.6tex纱时+200%棉结可从163个/km 降至120个/km,条干cv%从14.40降至1.83.,降本增效十分明显。
四、纺织厂用35kV高压开关手车触头
高温发热预防
我公司在使用两年的35kV高压站气流纺配电柜电流互感器炸裂、导致烧坏很多附属配件甚至发生火灾。经过分析有以下原因:厂区地处塔克拉玛干沙漠边的缘新疆喀什,大量沙尘进入柜内、室内外高温叠加导致温度升高导致。根据地域情况进行以下预防措施:
首先将高压站围墙上方开400mm*400mm孔,用于装排气扇,加强对室内空气流通形成降温作用,排气扇用时间继电器控制,时间设定为10:00–22:00自动开启;然后在开关柜内加装温度检测头,用于检测触头、铜牌等附属原件的温度情况,将温度检测头连接温度控制器,将温度设定在65℃–75℃,高于设定温度风机自动启动降温,低于设定温度风机停止运行;最后在停电检修时对开关柜内部清洁、电工检测触头静动咬合是否牢固,必要时更换螺丝及弹簧构件,防止弹簧老化导致触头衔接过松或接触不良。
通过以上改造措施,即使新疆喀什地区的环境因素影响,再无发生高压开关手车触头高温导致安全隐患发生,室内开关柜运行正常。