细纱机单锭在线检测系统能够实时精确监控每个纱锭运行状态,对故障锭位、弱捻锭、断头、停台时间以及平均接头时间等问题进行统计和分析,并将分析结果上传到机台触摸屏上,通过wifi联网,服务器可以存储、分析和展示全部机台的生产数据,便于现场管理,实现实时监控,从而提高生产效率,降低生产成本。
一、单锭监测系统的功能和优势
细纱单锭监测系统是一项先进的技术,它在纺织生产中发挥着多方面的作用。
1.1 提升生产效率
细纱单锭监测系统通过指示灯快速识别断头问题,优化了挡车工的巡回检查流程,减少了接头时间和材料浪费,同时提高了产品质量和产量,还能增加挡车工的看台数量,最高可达100%,并通过及时提醒维修人员处理问题,避免了反复断头现象。
1.2 降低生产成本
在细纱断头后,粗纱停喂装置能自动停止粗纱喂入,有效减少了风箱花的产生,降低了胶辊和网格圈的磨损,减少了缠绕胶辊的几率和前罗拉轴承的磨损,还能降低吸棉箱风机的能耗,改善车间空气质量,减少飞花,从而降低生产成本。
1.3 提高设备管理水平和纱线质量
细纱单锭监测系统能够快速识别落后锭子,提高设备维修效率,减少接头疵点,降低细纱千锭时断头率,还能及时发现细纱锭速异常,减少捻度差异,改善布面风格,减少疵点纱,降低专件损耗率,并通过减少断头改善车间环境,减少飞花对纱线质量的影响。
1.4 稳定细纱产量
能实时监控机台锭速的稳定性,确保产量统计的准确性和科学性,以便及时消除低产量机台,还能通过检测机台当前功率,分析耗能情况,计算吨纱能耗指标,并通过实时显示机台运行状态,以便及时发现和处理异常机台。
1.5 辅助生产管理
统计、分析细纱生产数据,为生产管理提供依据,包括不同车间的生产效率、产量、开台时间、落纱时间、故障时间等,有助于能耗管理和基层班组管理。详实的统计报表也为员工考核提供了数据支撑,提高了工作积极性。
1.6 支持科学决策
通过分析不同型号钢丝圈的使用周期和断头变化情况,帮助企业对钢丝圈进行科学选型,还能帮助企业确定最佳的钢丝圈更换周期,避免浪费或超期使用。还可以通过断头等趋势分析,了解温湿度、原料等对生产和质量的影响,指导工艺改进。
1.7 提高产品质量,减少损耗
使用单锭检测系统后,可以有效减少落后锭子,提高值车工的工作效率,从而提升生产效率、提高产量。单锭传感器的结构合理、检测距离长、可低速响应等特点,为远程智能控制提供了可靠的条件。
二、使用单锭检测系统应注意的事项
2.1 单锭检测装置
在选择合适的细纱机单锭检测装置时,应考虑纱线类型和纺纱方式等因素。断头显示屏应安装在细纱机车头或车尾等显眼位置,以便挡车工能迅速发现并处理断头问题。
在日常生产中,定期使用闪光测速仪检查细纱锭的实际转速与检测系统显示的参数是否一致,及时调整任何偏差,以识别并解决质量问题。此外,通过监测单个细纱锭的异常速度,分析能耗异常的机台,可以找出问题根源并进行改进。
2.2 粗纱自动停喂装置
在安装粗纱自动停喂装置时,要确保位置稳固、精确,避免安装不当造成位置偏差。推杆的进出行程应适当调整,防止引发故障。设计粗纱停喂片时,采用厚薄渐进式弧面,确保在动作执行时有足够的旋转角度。在停喂期间,停喂片需要能够深入到后胶辊和罗拉握持点的底部,并在复位纺纱后,避免粗纱接触停喂片的入口表面。停喂片的表面应光滑无毛刺,以减少挂花和纱疵等问题。手动停止按钮应位于装置正上方,确保复位手柄长且高,便于操作。在日常生产中,操作必须轻柔,严禁误操作,并遵循正确的操作流程。同时,严格执行清洁操作,定期清理圆弧片和停喂片上的积花,以持续提升操作质量。
三、不良锭位原因分析及使用效果
3.1 原因分析
我们规定细纱运转班必须有专人每天对细纱单锭检测系统进行检查、统计、分析、汇总不良锭位产生的原因,计算出细纱机产生不良锭各种原因的占比,对产生不良锭位占比较大的问题在运转班会议上讨论解决措施,如挡车工操作水平低、当班设备维修人员技能不高、工作积极性不高、缺乏责任心、设备的机械状态不良、运转班管理水平差、规章制度不健全、不及时修复不良单锭等,制定相应的规章制度和奖罚规定。
车间管理人员随时关注单锭检测系统中不良锭位的数据及其修复情况,并将这些数据作为考核相关人员的依据。
3.2 使用效果
我公司在细纱机上安装了单锭检测和粗纱自动停喂装置后,经过一段时间的实际运用,显著提升了纺纱品质。
(1)细纱不良锭位数量也显著降低,12万纱锭的不良锭位数量由原来的486个/天降到35个/天。
(2)挡车工监管的看台数量由原来的4台增加到8台,有效提高了工作效率。
(3)细纱断头率显著下降,千锭时断头数由原来的14根下降到10根,瞬时断头数更是由原来的6根减少到2根。
(4)细纱落纱留头率显著提升,由原来的89-93%提高到98.1-99.8%。
(5)回花量大幅降低,每台车每36小时的回花量由1.78kg减少到0.062kg,细纱机的白花率控制在了0.61%左右。
(6)运转效率显著提升,每班无效巡回时间由原来的7小时缩短到3小时。
四、结语
我公司在细纱机上安装了细纱单锭检测装置与粗纱自动停喂系统后,显著减轻了挡车工的劳动强度,改善了生产环境,提升了工人的工作积极性,整体提高企业效益和市场竞争力。